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benjibasson69

Refus de descente intermitant avec X4 fpv 107 plus

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Bonjour,

Pendant mon dixième vol avec le Hubsan X4 fpv plus (107) j'ai remarqué à deux reprise que mon appareil refusait de descendre bien que je pouvais contrôler l’assiette et la rotation:

La première descente a été entamée 30 secondes après la position basse de la radio commande.

Les autres décentes se sont passé rapidement.

Chaque fois que la manette de gaz était au point neutre, le drone montait d'un mètre pour garder une altitude constante (après une descente) ou descendait d'un mètre (après une montée)

Après 8 minutes de vol, le drone était à 5 mètres de hauteur: je voulais le poser: ce dernier est monté à 6, puis 7 mètres bien que j'ai insisté plusieurs fois en poussant les gazs à fond vers le bas, malheureusement j'ai du jouer sur l'assiette attendre que l’électricité se coupe pour avoir un beau crash de 7 mètres de haut sur la pelouse...

 

C’était bien son premier crash.

 

Pourquoi l'appareil a-t-il répondu à tous les mouvements sauf à la décente?

Que faut il faire pour éviter que ce problème ne se reproduise (il aurait pu être à 40 mètres)

cela pourrait il venir d'une interférence commis par un autre pilote (on était tous à 2.6Ghz pour la commande et 5.8Ghz pour le retour vidéo)? un orage magnétique?

 

J'ai vérifié pendant l'incident que le curseur était à fond en bas sur l'écran.

j'ai effectué des test monté descente dans l'appartement: ça répondait tout de suite.

 

 

Merci pour vos réponses

 

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Bonjour, ça me l'a refait aujourd'hui: après 8 minutes, le drone était à 20 cm. Des que les leds clignotaient, le drone s'est mis à monter doucement: je mets les gaes en bas, le drone accelere en monté. Je relache les gazs, il continue à accélérer. Je mets le trim à fond au mini, rien ne se passe. Je remets la manette de gaz en bas, il continue à accélérer et il monte monte monte jusqu'à voir juste un petit point, qui réagit encore à l'inclinaison et à la rotation (mais plus mollement que sur le mode débutant)

Et il est tombé en chute libre de 100 mètres de haut a côté de moi. Résultat, 1 helice cassés a cause du bug de l'altimetre batteries faible!

 

J'aimerais le signaler à hubsan. Malheureusement, le numéro de série est introuvable sur le quadruptere sans démontage.

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Le problème c'est que selons les vols, l'autonomie peut passer brutalement à 2 minutes.

Ce n'est pas une solution fiable. De plus en cas de vent, l'autonomie diminue car on tire plus de courant.

N'existe il pas de solution pour que plus jamais, ce model refuse de répondre à la montée et à la descente.

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Bonjour, impossible d'éditer: je suis obligé de double poster, désolé.

 

J'ai retiré les helices du drone pour effectuer un test dans la maison:

J'ai chargé cette fois ci la batterie 10 minutes.

Je vais dans une pièce non chauffée. Et je demarre le drone.

 

Tant que les voyants sont fixes, les moteurs changent e régime en accord avec le pilotage du throttle.

Si je monte ou descend le drone à la main sans changer d'assiette, aucun changement de régime.

Au bout de 5 minutes, des que les leds clignottent, non seulement le changement de régime n'est plus cohérent avec le throttle, mais en plus, le régime moteur ne cesse d'augmenter. Le bug est systématique.

 

J'ai écrit sur le forum hubsan sur le lien ci contre. http://www.hubsan.com/answer_2889016.html

 

Cordialement

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Bonjour, ayant eu cet anomalie sur chaque vol des le clignotement de la led, j'ai envoyé ce drone au sav de arcalide.

 

Ces derniers m'ontdit qu'ils ont trouvé aucun anomalie:

Bonjour,

 

 

 

Nous avons donc testé votre drone avec les 2 batteries sur un temps de vol complet pour chaque batterie. Les piles de la radiocommande affichaient 2 barres.

 

 

 

Verdict :

 

 

 

Aucun problème trouvé, le drone se comporte normalement en vol, toutes les fonctionnalités de la radiocommande répondent normalement.

 

 

 

Votre drone vous sera donc renvoyé lundi.

Pourtant il y a réellement une anomalie sur ce drone qui le fait monter monter monter monter même quand la manette est en bas, et MÊME QUAND LE CURSEUR DE LA RADIO EST EN BAS.

Je piloterai dorénavant cet aeronef avec une gopro sur ma tete car je ne suis pas dupe.

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Etant donné que ca se passait sur le parc miribel, le sol est a environ 168m d'altitude.

 

Mais tant que les leds sont fixes j'ai était en mesure de faire 4 montée descente de 1m a 100, et faire des rondes et huit en altitude stabilisée (reste fixe à 1 metre pres au point neutre)

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Je t'ai demandé cela, car, si c'est comme pour le X4 107C+, il y a la fonction "maintien d'altitude", avec un capteur de pression (protégé) par un petit morceau de mousse), et tes symptômes font penser à un problème de ce côté là. Crabos est un spécialiste ; il pourrait peut être avoir une idée.

 

 

Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

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