Supoziitoire
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Bah avec cette config , quand je vols tkl sans essayer de passer entre des arbres ou autres sa va , si je fait que faire des aller retour . Mais quand je descend en chute libre de 10m il me faut 2m de gaz à fond pour qu'il recommence à monter .... Donc je voulais passer sur des 2205 pour pouvoir mettre des 3/4 pales en 5" , mais rester en 3s au début Mon collège qui a le wizard220s 4s , bah je l'étrier mieux avec le siens ... Il est peut être moins lourd et il a plus de pêche ... Je vais lire ton article . Que me conseillez tu en ESC 30a ?
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Bonjour , Je vais changé mes moteur et mes ESC car je trouve mon drone trop mou a la reprise , en plus des moteur 1806 du 3s et des hélice 2 pales , quand il descend il a du mal a remonté , ou comme tout a l'heur j'ai pris une courbe entre 2 arbres j'ai vu les branche arrive j'ai voulu mettre les gaz pour partir en avant pour évité les branche .... impossible il a continué a partir sur le coté et très légèrement aller en avant ... trop lourd ou pas asser de pèche je pence , bref Voici ma config : Config: Zmr 250 v2 3s Moteur 1806 2300kv ESC emax simonk 12A YupiF4 Émetteur et200 Config a venir : Config: Zmr 250 v2 3s : je vais commandé une 4s pour me faire un peut la mains Racerstar 2206 : 2600kv ou 2300Kv ? ESC racerstar 30A : 4 en 1 ou pas ? multishot , dshot , BLHeli ????? YupiF4 Émetteur et200 runcam split Je suis un peut perdu sur la config et quel props prendre ducoup ?
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Je vien d’acheter une runcam slipt , quelqu'un peut me dire comment la branché ?
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c'est vrai , mais en crash je nais jamais perdu mes lipo ... et pourtant sais fait des sacrée crash J'ai un sangle plus un scratch collé sur le chassis et la lipo
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Bah la j'ai le buzzer de la FC mais je le trouve limite , et si y en n'a 1 de mort j'ai tjr le 2eme
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c'est pas le buzzer qui m’intéresse c'est les LED , mais si je peut ajouter les 2 buzzer je vais le faire
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Mon collège la sur sont wirad x220s il me semble , et je trouve sa limite Une fois est tomber dans un bouchures on la pas retrouvé direct ...
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Merci je l'avais vu mais j'avais un doute si on pouvais la configuré avec BF , merci un autre question on peut additionné les 2 buzzer ? Oui et sais aussi ce que je pensai en premier , la il oscille encore legerment mais sa va le faire pour le moment
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Apres avoir envoyer un mail a COPPERYU ( YupiF4 ) il mon répondu en me confirmant que c'était un soucis de PID , voila leur conseil : Bonjour, Je viens de regarder la vidéo et ce type d'oscillation basses fréquences sont généralement due à des valeurs de PID trop faibles. Il faudrait que tu montes progressivement les valeurs de P de 5 en 5. Tu peux aussi essayer avec le I à 55. En tout cas c'est certains que ça ne provient pas de vibrations qui remontent à la carte. et je suis a : P I roll 55 55 pitch 65 55 yaw 55 55 et tout semble bien mieux , j'ai encore un peut d'oscillation sur le pitch mais on peut volé , il reste juste a affiné les réglage
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Je vais essayer cette aprem , de resyncronisé mes ESC ou reglé le point neutre moteur/moteur , et si sa ne fonctionne pas je vais essayé de tout équilibré les charges au passage la plaque pour la camera je ne c'est plus ou elle est passé , je vais devoir retourné ma chambre je pence et voici mon Quad avant le changement de carte :
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C'est bizarre car avec la cc3d. Tout était pareil j'avais juste émetteur centré , et il ne fesai pas sa dutout ...
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Comment je calibre mes ESC ? Camera et antenne pas trop le choix , l'antenne avant sortais sur le dessus , je la tordais a chaque chute Tout le poid est a l'avant sans batterie , et avec la batterie le poids équilibre est au niveau le l'entretoise arrière centre
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Bah j'ai fait comme sur un tuto ( ) Mais je c'est que sur Openpilot avec ma CC3D , je le fesai 1/1 car les moteurs ne tourne pas a la même fréquence Apres si je ne touche pas la RC et je le laisse ce stabilisé il oscille pas , il a une très légère dérive vers l'avant mais vraiment rien
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Oui j'ai déjà exploser un support , mais elle tien pas a l’intérieur :s D'ac mais j'aimerai s'avoir justement le quel mode choisir pour les flashé au mieux , et le quel est le mieux des flash ESC j'ai un soucis de réglage je pence mais je suis un peut dépassé : Voici la vidéo de mon soucis : https://photos.app.goo.gl/vfdRPIJ4xfRM9RyD2 J'ai deja fait tout sa : Vérifier le serrage de la carte de vol si la carte est bien sérrée, passer à la suite Changer les PID dans le configurateur avec les valeurs suivantes : P[Roll/Pitch/Yaw]=30 – I[Roll/Pitch/Yaw]=45 – D[Roll/Pitch]=25 si avec ces PID les fortes vibrations sont toujours présentes, monter la carte de vol sur des support absorbants. si la carte est déjà montée sur supports absorbants, augmenter le filtrage du gyroscope dans la page « PID Tuning », onglet « Filter Settings » du configurateur. La valeur de « Gyro Soft Lowpass Frequency » peut être baissée par pas de 10 jusqu’à ne plus avoir de vibrations ou atteindre 70. Gyro Soft Lowpass Frequency je l'ai mis de 90 -> 70 je n'est vu aucun changement
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Donc au final j'ai fait sans flashé ma carte et sa fonctionne nikel Le légé bip venais d'un soucis de câblage de la caméra Voila le câblage qui fonctionne : Et voici le drone fini ou presque : J'ai une question : j'ai des ESC emax simonk 12A il sont en oneshot125 , est ce que je peut les flashé en Dshot ou multishot ?
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Problème trouver , je ferai un résumé demain sa peut aider d'autre personne
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Bonjour, - Je n'arrive pas a flashé ma YupiF4 race , je choisie le firmware 3.2.1 ou 3.1.7 , je click sur flash firmware , et plus rien , les LED s'éteigne et impossible de la reconnecté , je doit la débranche et rebranché et la elle ce ralume - et quand je branche la LiPo , j'ai tout le temps un légé bip , qui semblerai venir du buzzer , est-ce normal ?
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Oui , je cherchai un barre de led un peut comme le wizard x220s , mais pas trouvé ... Mon collègue à ce drone et la barre de led à l'arrière est sympa , quand il tourne sa fait des clignotants ...
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Les test de continuité on l'air d'être bon demain je branche le rx et réglage
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Ok merci je vais tester sa cette aprèm après la sieste
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Je reçois le fs ia6b aujourd'hui normalement
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Oulaaa je peut absolument pas te dire je suis avec une fs i6 .... Pour faire des test de continuité tu fait comment ?
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Voila j'ai commencé les soudure , Les ESC sont branché : ( dite moi si je me suis pas planté dans mes fils ) Et branchement du Vtx : ( dite moi si je me suis pas planté dans mes fils ) J'ai les 2 fils qui vont de l’émetteur et la camera normalement Bleu et Blanc sont pas branché normal ? c'est le +/- de la camera normalement
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le vols est sympas le spot est pas mal aussi , mais jespere que la qualité est meilleur dans les lunette , la sa pique un peut les yeux :s
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je pence pas que sa puisse faire du mal ... un de plus ou pas ... parcontre je c'est pas ou mettre le filtre LC
