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lebaronJ

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  1. J ai résolu mon probleme: J avais mal réglé mon minimum throttle. Il étais trop haut (1050) . la je suis à 1030 et je n ai plus de problème de stabilité lorsque je coupe les gaz, ni de problème lors des redescentes en air mode. Merci encore à tous.
  2. Merci pour vos réponses , j ai changé le moteur 4 qui ne m inspirait pas confiance, le quad vole mieu mais il n est pas encore aussi stable que mon 210. Plus de grosse oscillations en mode angle. Je rencontre toujours principalement le même problème mais à moindre échelle: il manque de stabilité quand coupure de gaz, ca reste gérable, j espère qu en tunnant les pid je pourrais gommer ce défaut. J ai aussi du mal à régler le min throttle, résultat il manque de vitesse en redescente en air mode. Je vais essayer de poster des captures de bêta plus tard. Merci d avance.
  3. Salut, je parle bien de coupure à 100 pour cent Avec airmode ou sans (en angle ou accro aussi). Il le fais aussi sur les redescente brusque après une coupure à 90/80 pour cent. Il part dans tout les sens ( sans que je touche au Pitch ou roll )à la moindre reprise un peu seche , j ai l impression de faire voler une brique... C est mon premier 150, ce comportement est peut être normal. mon 210 descend bien droit ou dans la direction voulu, je suis peut être mal habitué.
  4. Bonjour à tous, Je viens de finir de monter un 150: Frame realacc y130 (c est un 150 en fait) Moteurs emax 1306 4000kv Esc little bee pro 20a Fc holybro kakute aio Props 3 pouce 3045 Lipo 4s gaoneng 850 mah Le tout sous betaflight 3.1 Esc flashé sous blheli sur en 14.9 Au premier décollage, (stock pid) en mode angle, le gyro deconnais (oscillations sèches gauche droite avant arrière), Je donc remonté la carte sur joints toriques. Maintenant le quad oscille beaucoup moins en mode angle ( il a quand même du mal à se stabiliser) mais surtout à la moindre coupure de gaz, il part totalement en vrille! A gauche ou droite ou en avant arrière... J ai donc entrepris un réglage des pid , mais rien n y fais... quelqu un pourrait il m aider? Merci d avance!
  5. lebaronJ

    2 qx95 et 2 FS-I6 = soucis

    Merci pour vos réponses, nous n avons pas eu le temps de réessayer de voler ensemble. Sur le qx95 , le receiver est intégré au contrôleur de vol. Nous avons bindé nos machines respective a plusieurs kilomètres d écart et pas en même temps. Donc il est vraiment étrange que les 2 machines réagissent toutes les 2 au 2 télécommande...
  6. lebaronJ

    2 qx95 et 2 FS-I6 = soucis

    Nous avons essayé plusieurs solution : démarrer chacun notre quad puis notre télécommande , le contraire etc mais rien n y fais, au mieu l un des 2 quad fonctionne correctement et l autre reçois quand même des commandes partiels...
  7. bonjour, un ami et moi avons chacun acheté un qx95 et une télécommande flysky FS-I6, après avoir bindé et configuré nos drones respectif sous cleanflight, nous rencontrons un gros soucis : les télécomandes controllent les 2 quad en meme temps! donc impossible de voler ensemble... en espérant que quelqu'un est une solution... merci d avance
  8. lebaronJ

    lebaronJ

    bonjour a tous, j ai 36 et j habite en région Toulousaine. Après avoir passé beaucoup de temps a regarder des vidéos de vols fpv sur internet, j ai fini par me décider a franchir le cap, j ai acheté mon premier drone : un hubsan x4. J ai fais mes premiers vols avec ce dernier que je commence a maitriser (merci les tutus de xavdrone ). Je vol depuis peu avec un QX95, mes premiers vols en fpv s étant soldé très rapidement par un crash, je passe du temps sur les simulateurs afin de me perfectionner. comme tout bon "newbie" je m inscris sur ce forum car je me pose plein de questions qui hélas restent sans réponses...
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