Aller au contenu

Rmi Payeras

Membres FAQ-Drone
  • Compteur de contenus

    74
  • Inscription

  • Dernière visite

  1. Bonjour, Apres de multiples crashs, il commence a avoir des pertes de reception de RC... j'ai désossé le bébé mais j'ai pas l'impression qu'il ait une soudure ou autre truc pété sur l'antenne du récepteur. (J'essayerai de mettre une photo après) Sur ma RC, ça fait comme des faux contacts au niveau de la réception Avez vous des idées/conseils sans photo pour le moment ? Merci
  2. merci j'ai mis la gaine thermo avant, juste rajouté electrical tape pour protéger un peu + (je sais pas si tu parlais de ça ^^)
  3. Bonjour, je voulais partager mon avancée concernant mon DIY avec vous. J'ai eu pas mal de difficulté avec les soudures des ESC, et me manque l'étape de programmation mais j'espère que tout va marcher ! Voila, mon premier DIY !
  4. Apres vérification, mes 2 lipos font bien dans les 3min environ, j'avais du avoir un faux contact lors de la charge ou trop forcé sur ls gaz la derniere fois. Merci
  5. Bonsoir, j'ai récemment fait l'acquisition d'un inductrix pro FPV pour m'amuser en indoor, mais n'ayant jamais eu de drone de ce gabarit, j'ai du mal a comparer. J'ai l'impression de voler max 30sec puis le drone n'a plus assez de batterie pour décoller du sol. Je sais bien que c'est pas 20min d'autonomie, mais bon je pensais faire quelques minutes (a ne pas sortir du contexte ). j'ai la lipo d'origine : Eflite 200mah 45C / et un tattu 220mah 30C Voila, si vous aviez des conseils/retours je suis preneur.
  6. En effet, j'avais vu ça, mais c'était le mécanisme interne qui s'était décalé pendant le démontage. problème résolu. merci
  7. Bonjour, cette nuit je m'amusais à bidouiller ma RC (pour réparer le bouton on/off qui déconnait), et j'ai vu que les sticks étaient passé à une position "centrale", le manche des gaz (gauche car je suis en mode 2) n'a plus le position initiale. Je regarde un peu les axes etc mais je trouve pas à quel endroit je peux remettre ça en place. Quelqu'un aurait la solution (vis a serrer/axe à déplacer) et si possible une photo pour m'aider ? Merci
  8. Ah en effet, vu comme ça :') Je vais tenter ça, merci haha
  9. Bon j'ai C/C ton dump, mais toujours pareil après, il me dit que la moitié des commandes du dump sont invalides, et quand je veux calibrer les esc/moteurs etc, il repart en ..... avec les moteurs qui s'arrêtent pas, et un qui continue meme quand le vire la lipo (il tire juste grace a l'alim (?) du cable usb) je sais pas si ça change quelque chose dans le Dump ou utilisation de CF, mais je suis sous mac (patapé siouplé) Une idée ? x) merci
  10. Merci, du coup faut que je c/c ça dans le CLI pour reconfigurer mon quad ? le fait que j'ai un 250 change pas grand chose ? et j'ai une spektrum dx6e, j sais pas si tu as la meme chose ou si je dois configurer de mon coté
  11. Du coup ça se fait sur un autre logiciel que cleanflight ça ? ou c'est dans l'onglet "configuration" la où y a les valeurs 1070 (min) /2000 (max) ?
  12. en effet j'ai pas fait de dump. J'ai un ZMR250 avec des DYS BE1806-2300Kv. Du coup, un truc que je fais pas bien ? car meme en prenant les tutos de configuration "de base" j'ai l'impression que j'ai pas le meme résultat. De plus, quand je veux calibrer les ESC, je fais dans le bon ordre, mais normalement les ESC doivent biper quand je branche la lipo, et en baissant le "master" ça doit rebiper pour dire qu'ils se sont calibrés, et ce n'est pas le cas. Aucun bip des ESC, que le buzze qui s'affole non stop.
  13. Bonjour, j'avais un problème de moteur et je voulais par la meme occasion mettre les mains dans le logiciel cleanflight. J'ai regardé quelques tutos, et j'ai commencé à brancher le quad, j'ai du faire la mise à jour du contrôleur de vol. J'ai mis le fichier NAZE etc, mais la, le drone fait n'importe quoi (enfin j'y connais rien à ce logiciel). Deja le buzzer fait que sonner en continu, ça au pire passons.. quand je veux calibrer les ESC avec l'onglet "motors" en mettant "master" au max etc, les moteurs bougent pas (en branchant la lipo), et ensuite en cherchant un peu a modifier quelques paramètres, j'ai mis le min throttle a 1000 (au lieu de 1070 de base) et la, les moteurs s'emballent, ne s'arrêtent plus (meme en coupant dans l'onglet motors), pas trouvé mieux que débrancher la lipo pour les arrêter, et 3/4 s'arrêtent casi instantanément et 1 continue a tourner plusieurs (dizaines) de secondes... J'ai beau refaire les manips des tutos, et toujours ce problème de moteurs qui s'arment, puis non, puis font n'importe quoi.. Autre chose, je trouve pas ce que je dois mettre pour mettre la RC dans cleanflight, elle est bind au quad mais dans le logiciel, impossible de la retrouver pour parametrer les AUX.. Voila, j'espère avoir été assez clair meme si j'y connais rien. Merci
  14. Rmi Payeras

    Probleme Moteur ?

    Il avait l'air un peu plus chaud en effet, j'ai demonté/remonté le moteur en enlevant un peu la poussière, ça a l'air de mieux tourner. Je testerai des que je peux, je tiendrai au courant ! merci
×
×
  • Créer...

Information importante

En utilisant ce site, vous acceptez nos Conditions d’utilisation.