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greggir91

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  1. oui j'avoue mai comme la dernière fois que j'avais fait décoller le drone il faisait des galipettes, mon esprit était bloquer sur le comportement des mes moteurs. je me disais, si je ne répare pas ça, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas pareil. avec le recul je pense que le 270° dans les réglages d'orientation de la FC était la cause des galipettes et pas les moteurs.
  2. Hello J'ai pu voler tranquillement aujourd'hui avec le drone !! A priori il ne fallait pas s'inquiéter du comportement "bizarre" des moteurs avec hélices enlevées et posé sur le sol. Merci en tout cas pour votre aide et vos conseils !!
  3. greggir91

    Petite Frayeur

    Jolie histoire qui heureusement ce finit bien
  4. je vais faire ça demain et je vous tiens au jus merci encore pour votre temps et vos conseils !!
  5. oui c'est exactement ce que j'avais fais, et les gaz sont bien en 3. tu vois bouger la barre de toute maniere quand tu choisis la valeur que tu souhaite. par contre j'ai pu voir avec la video que je m'etais trompé dans la configuration pour le bouton ARMEMENT. c'est corrigé maintenant et ça éteints bien les moteurs !! cool un soucis de résolu Merci The guitar Hero
  6. ça vous est deja arrivé que les informations affichées dans Betaflight dans le menu motor ne soient pas correctes ? par exemple qu'un moteur tourne a 1035 alors qu'en vrai il va plus vite ? Quand je monte doucement les gaz, le moteur 4 accélère constamment et plus vite que les autres et le moteur 3 reste a priori a la valeur mini. Par contre si je touche le moteur 3 avec mes doigts j'ai quand même l'impression qu'il va plus vite que les 1035 mini. j'avais pensé que le moteur 3 était abîme ou que quelque chose freinait sa rotation, mais lors de Yaw ou Pitch etc, il tourne correctement .... => donc pas un défaut du moteur quand je pousse les gaz a fond, a priori pas de soucis car les 4 moteurs montent bien tous aux environs de la même valeur.
  7. je viens de démonter la bête, c'est un FS-iA6B
  8. ok je vois mais je comprends pas trop comment ça fonctionne encore je vais regarder sur le net vite fait pour comprendre. La radio que j'utilise est la Flysky FS-i6 fourni avec le package RTF du Wizardx220. je vais désactiver l'accelerometer pour être sur que je suis en accro car depuis la MAJ il n'y a plus le mode Angle / Horizon de dispo.
  9. oui j'ai fais comme tu l'avais conseillé, j'ai coché la case Full Erase ship. quand tu parle du récepteur c'est la radiocommande ? si oui j'ai bien un menu Failsafe dessus en effet et je me demande a quoi il peux bien servir si la radio s’éteint ou que le signale ne passe pas vers le drone. j'avais deja regardé les réglages mis dessus et j'ai: Channel 1 = OFF Channel 2 = OFF Channel 3 = -100% (sachant que c'est le channel des gaz, c'est moi qui avait mis -100% qui correspond a la position tout en bas du stick) Channel 4 = OFF Channel 5 = OFF (c'est le switch qui me sert pour régler le mode de vol dans l'ordre ANGLE/HORIZON/ACCRO) Channel 6 = OFF (ici c'est le channel que j'utilise pour le ARM et la position OFF correspond aux moteurs éteints) cela m'avait paru "logique" même si je ne voyais pas l'utilité d'un failsafe sur la radio par rapport a un sur le drone. a quoi il sert et comment il s'enclenche ? Channel 1
  10. Je suis passé en version 3.1.7 de Beta sur le Quad et j'ai encore le soucis. (refais aussi 2 fois le calibrage des esc avec le nouveau Firmware) le truc aussi bizarre c'est qu'avec les réglages que j'ai en Failsafe (voir photo dans mon 1er post) quand je coupe la radiocommande avec moteurs armés, ils augmentent de vitesse au lieu de se couper.. J'imagine même pas si ça m'arrive en vol ... du coup je n'ose pas du tout le sortir tant qu'au moins le failsafe ne fonctionne pas correctement :/
  11. pareil en mode acro le 3 ne bouge pas et les autres moteurs s'emballent. je vais refaire la calibration des ESC plusieurs fois pour voir en effet. Pour ce qui est du vol a vide, j'ai constaté le soucis sur le site du club de modélisme alors que j’avais les hélices d'installées. Au moment ou j'ai voulu décoller il c'est mis a faire des galipettes au sol jusqu’à ce que je coupe les moteurs. En tout cas merci à vous tous pour vos conseils !! je vais continuer mes investigations et je vous tiens au courant. (peut être faire la mise a jour en 3.1.7 de la FC pour voir) si vous avez d'autres pistes n’hésitez pas
  12. oui ça je suis sûr, les hélices installées sont correctes et j'ai vérifié que les moteurs tournaient dans le sens désiré. ce qui m'intrigue beaucoup c'est le fait que les moteurs accélèrent tout seul . j'arm via le switch, les moteurs tournent a "1000" => normal je monte les gaz a on va dire à 1100-1200 et je m’arrête a cette valeur et la les moteurs ne font plus qu’accélérer jusqu'au max comme si je continuer de mettre les gaz a fond et en plus les moteurs ne tournent pas a la même vitesse. en y repensant comme l'indique Guitar hero le mode assisté pourrait expliquer ce comportement, je vais refaire des tests en mode acro pour ne pas avoir de compensation de la FC.
  13. pour donner plus de précision sur comment est survenu mon soucis: je suis aller dans un club de drone sur mon lieu de vacance et un des personnes a fait des modifications (Failsafe, ARM des moteur sur switch et réglages des modes) mais avec Cleanflight au lieu de betaflight. a partir de la, ça a commencé a merdouiller (les commandes de la radio ne parvenaient plus au quad, pas moyen d'allumer les moteurs via le nouveau bouton ARM configuré sous clean, enfin normal vu que aucun signal n'arrivait au drone) du coup sous betafligth nous avons fait un "reset settings" ce qui a remis les commandes en fonctionnement mais a généré le problème actuel avec les moteurs. la je me suis dis je ne touche plus a rien et je ferais une restauration de la configuration initiale une fois rentré de vacances. C'est ce que j'ai fais ce soir, mais a mon désarroi cela n'a pas corrigé le problème :/ j'avais fais une sauvegarde via le bouton Backup, ce qui généré un fichier java .json, pas via le dump > copier/coller dans fichier texte je ne sais pas si une des méthodes est meilleur que l'autre.
  14. j’utilise l'application Chrome Betaflight 3.2.1, mais le drone est en version 3.0.1
  15. Hello Super Voltigeur je ne connaissais pas la manipulation mais je viens de la faire (débrancher la batterie, cocher la case avertissement, master a 100% brancher la batterie puis a la fin de la musique master a 0%) J'ai cependant encore le soucis sur les moteurs j'en ai 2 qui montent progressivement (2s environ) jusqu'au max (2000) et 2 qui bougent a peine au dessus des 1000 minimum et cela malgré le fait que je monte les gaz juste au dessus du seuil mini de déclenchement.
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