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robi3033

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  1. robi3033

    Probleme Eachine 250 Racer2

    Problème résolu !! Merci kilauha!! J'ai recommencé le calibrage des esc et ça vole stable et en contrôle!! (avec des belles leds by night!!) Je pense avoir merdé le premier coup. et ce que je n'avais pas regardé avant, c'est que dans cleanflight après calibration des esc avec batterie +radio j'arrive à avoir un ralenti et une linéairité. trop cool j'ai hâte de tester de jour. un grand merci.
  2. robi3033

    Probleme Eachine 250 Racer2

    Merci je vais regarder tous ça!
  3. Bonjour à tous J'ai un eachine 250 de chez b...d. Comme je ne savais pas comment il était paramétré, j'ai booté la carte qui est une f3 6dof avec la dernière version de cleanflight pour f3 sp racing. J'ai laissé les rates et pids par défauts. Et quand je décolle en mettant un ou deux crans de stick des gazes le drone se satellise!!! Si je ne remets pas les gazes à zéro il ne s’arrête pas monter. Cela ce paramètre dans cleanflight ou sur la radio? Merci par avance (je débute)
  4. robi3033

    Probleme Eachine 250 Racer

    Problème résolu. J'ai reflashé la carte et ça marche J'ai du mal faire un truc le premier coup!! Merci en tout cas!!
  5. robi3033

    Probleme Eachine 250 Racer

    Je n'ai pas vérifié ça !! Merci, je jette un œil.
  6. robi3033

    Probleme Eachine 250 Racer

    oui le multi est dans le bon sens et réagi correctement
  7. Bonjour à tous J'ai du mal à trouver les infos donc je me lance. J'ai acheté un eachine racer 250 chez BGD carte F3 6dof. Ne sachant pas comment il était configuré j'ai décidé de le configurer sur open pilot ou clean flight ou beta flight. Impossible de me connecter. Grâce au tutos et vidéos des forums (merci au passage aux personnes qui passe du tps !!) j'ai booté la carte sous clean flight ( firmware spracing V 2.1 stable) et ça marche. J'ai suivi un petit tuto sur you tube Je pense avoir bien calibré l'accelerometre et moteur ainsi que suivi la procédure. J'ai laissé le paramétrage par defauts des pids et rate. Le paramétrage Taranis, récepteur, clean flight ça marche bien (mode, armement beeper...) Et moment de verité, au décolage (mode stabilisé) le quad part en vrilles et tonneaux ... et s'écrasse... Je dois avoir merdé quelque part. Merci par avance si vous avez une idée.
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