Leoparh FPV
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Bien sûr ! J'avais mes moteurs 2 et 3 qui étaient switchés, je les ai remis dans le CLI, fonctionne bien.. Comme dit précédemment j'ai refait tout 3 ou 4 fois avant de poster, histoire de pas paraître pour un débile.. c'est pas mon premier quadri, donc je sais mettre quelles hélices vont où, coté flash firmware j'ai bien-sûr flashé avant de régler tout ça.. Je vais donc recommander un moteur, espérons que tout ça arrive avant noël tout de même ! Je vous actualise dès que j'ai du nouveau !
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Bah ca me saoule d'attendre 3 semaines pour recommander un moteur... Sinon nan je suis bien niveau helices et sens des moteurs etc, c'est pour ça je me demandais si ca pouvait etre autre chose, je vais recommander un moteur et je vous update ça des que je l'ai !
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Bonjour, Je viens de finir mon build d'un martian 2 il y a peu, mais même en essayant de tout refaire à chaque fois, j'ai toujours un problème... Le quad, comme indiqué dans le titre se retourne tout seul à chaque décollage. J'ai bien évidemment mis les moteurs dans le bon ordre, et dans le bon sens de rotation. Je n'ai pas calibré mes esc étant donné que c'est du DShot; pas de calibrage... Mise a jour des ESC OK. Betaflight 3.2.. J'ai repéré un début de solution en cherchant une vidéo sur youtube, appelée " Quadcoper troubleshoot : not your typical flip on take-off". Dans cette vidéo que je vous invite à regarder, on y vois un crash contre un poteau, puis un drone qui ne décolle plus. Mais si vous descendez en dessous de la vidéo, l'auteur de la vidéo poste un commentaire intérressant : "C'état le moteur racerstar qui était cassé [...] Le moyen le plus rapide pour identifier si un moteur est cassé : [...] - Allez dans betaflight, mettez votre moteur en question à 100%, et si il l'est, il vibrera ou fera un bruit horrible" C'est cette dernière info qui m'a mis sur la voie, en effet mon moteur 4 fait un bruit très aigüe losque je le pousse à fond, alors je voulais savoir si vous aviez déjà eu ce genre de symptômes avec des moteurs cassés, ou si il restait qqchose à essayer pour voir la machine décoller ? J'attend vos réponses ! Sportivement, Léo
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Je vous met le lien de mon esc : ************* Ainsi que le lien de ma FC : ************* J'ai vu que dans Betaflight on peut activer le current sensor dans l'onglet "ports", mais faut-il cocher la case de MSP ou de serial RX ? De plus, j'ai sur mon UART 2, quatre pads de soudure. 1 +5v, 1 ground (jusque là rien d'exeptionnel) et 1 RX et 1 TX... je met mon fil de signal ou ? Grand merci en tout cas ! Leo
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Salut ! Je viens de recevoir un esc 4 en 1 de chez racerstar, le rev 35.. Très prometteur, et surtout en promo à 24€, j'ai foncé.. Seulement voilà : outre l'ordre des moteurs qui est mauvais, impossible de trouver où brancher les 3 fils du current sensor sur ma f3 chinoise.. Une idée ou un retour d'experience ?? Happy flying
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Salut ! Moi c'est Léo, j'habite en région parisienne, et je fait du quad et de l'aile volante J'ai un f450 et un Alien tout frais, pas d'avion, on se les prête en club ! Je vole avec une walkera (ou devo pour les intimes) mais j'ai craqué pour la petite évolution de chez Turnigy qui sera au pied du sapin Happy flying !
