Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Bonjour, Comme le dit le titre, j'ai flashé la SP Racing F3 6DOF(version personnalisée) de mon ER250 sous bétaflight 3.1.1 et j'ai de gros problèmes de comportements avec les PID par dèfaut. Je suis peut être passé à côté de qqchose et en quels protocol moteur êtes vous PWM ou oneshot ? Si quelqu'un pouvait me faire une capture d'écran de sa config pour que je puisse avancer et peut être chercher plutôt du côté mécanique ? Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Et voilà mon ER250 [emoji4] Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Salut alors déjà pour le protocole c'est en one shot ! Tu entend quoi par gros problème de comportement ?? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Il ondule pas mal sur les baisse de throt et n'est pas vraiment stable. Par contre, en oneshot les esc font une bad music au branchement et je ne peut pas armer les moteurs. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 J'ai deux oneshot, 45 et 125. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Ah ok essaye les 2 il marcher en quel protocole avant ? Tu peux faire une photo de tes pids stp ! Après j'ai pur remarquer de mon eachine falcon faisait la même chose il ondule quand je perds de l'altitude assez vite mais par contre en accro sa le fais pas du tout ! Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 En fait j'ai commencé avec Cleanflight que j'ai mis à jour et mes souci ont commencés, passé ensuite sous BF et pareil sauf qu'en bon débutant je n'ai pas fait de sauvegarde de la config stock . Voilà les PID avec lesquels je vole vraiment comme une casserole Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Ah merde oui c'est dommage que tu est pas fait de sauvegarde ! Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Carrément mais je me dis que peut être qqun ici qui à la même machine que moi pourrait me donner sa config stock. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk 1 legnolpi a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Oui sûrement mais déjà moi ce n'est pas la même machine mais t''inquiète on vas t'aider ! Et tu te souviens de la version de cleanflight avec laquel sa marché ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 2016 c'est tout ce que je me rappelle Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Réessaye de mettre le même firmware qu'avant et de voir comment sa réagis ? Et après tu le notes et tu reviens sur betaflight Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 On voit pas tes pids tu as pas mis la photo ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Ah ok effectivement c'est pas très bien regler ! Essayé de mettre 40/30/18 sur les 2 premières lignes et 80/45 pour le yaw et après tu ajuste en fonction de ce que tu souhaite Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 https://youtu.be/OeQI49Ubd1Q Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Oui j'ai vu ça et bien d'autre.... Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Tu as essayé les pids que je viens de te donner Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Attends lol je vais les tester mais je viens de passer aussi en 4khz de fréquence de rafraîchissement Gyro pour voir. Mon cpu load est à 16% ça devrait passer et être mieux. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Oui sa devrais être bon à 16% ! OK bah tu me redira quand tu as testé Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Picasso2 2 157 Posté(e) 26 mars 2017 Luro. Sujet très intéressant, fais juste attention aux abréviations. (Voir règlement). Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Autant pour moi. Je ferai attention. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 Toujours pas tester ?? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Luro 1 Posté(e) 26 mars 2017 Si je dois sur le retour, en fait j'ai remonté des hélices bipales et repris vite fait les PID, c'est beaucoup mieux en stabilisé. Après j'ai volé en accro toute l'aprèm et aucun problème. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 26 mars 2017 OK donc plus de soucis pour toi ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites