LAPIN DRONE 3 Posté(e) 5 mai 2015 (modifié) Bonjour A tous, J'ai un DJI F450 / NAZA V2 GPS, ESC 30A et moteur 1200KV. LIPO 3S 3700AH. il vole tres bien, mais en mode GPS il ne reste pas stable, il dévire un peu a droite, un peu a gauche, un peu en haut, un peu en bas, bref des variations d'environ 80cms. Voila mes réglages: Basic Gain : Pitch : 150 / Roll : 150 / Yaw : 100 / Vertical : 105Attitude Gain : Pitch : 150 / Roll : 150 Je n'utilise pas les remote adjust pour le pitch et le roll. J'ai fait des essais avec les valeurs par défaut et c'est pire, en mode failsafe il revient et se pose à 3 à 4 mètres du point de décolage.... J'ai vérifié les réglages X, Y et Z, tout est ok. Avant chaque décolage, je refais la procedure de calibration. Alors si quelqu'un à des infos pour solutionner mon problème, je suis preneur. Merci pour vos retours. Modifié 5 mai 2015 par LAPIN DRONE Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 8 mai 2015 Salut Le led du naza affiche que du vert après sa calibration ? Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAPIN DRONE 3 Posté(e) 9 mai 2015 Bonjour, Merci pour ton retour le NAZA affiche une serie de VERT, ensuite orange vert.... J'ai refait le RESET BTU, puis calibrer l'IMU, ensuite avant chaque vol actions sur inter 3 positions, puis le drone horizontal fait 1 tour sur lui même, puis LED verte puis le drone vertical fait un tour sur lui même.... Je ne pense pas avoir manqué quelque chose? Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 9 mai 2015 Salut Avant la calibration du compas ( danse du singe) as tu remis ton inter 3 positions sur le mode GPS ? Car à première vue tu es en mode atti gps Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAPIN DRONE 3 Posté(e) 9 mai 2015 Oui, j'actionne l'inter, une fois la led fixe, je positionne l'inter sur le milieu, en GPS, l'autre inter mode MANU et l'inter gear défini le mode failsafe. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 9 mai 2015 Si je ne dis pas de bêtise si tu laisses ton inter au milieu tu es en mode ATTI GPS voilà pourquoi ton multi dérive refais une calibration mais en laissant ton inter position haut. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAPIN DRONE 3 Posté(e) 9 mai 2015 dans la prog de ta radio, - inter en haut mode ATTI - inter au centtre mode GPS - inter en bas mode MANU GEAR associé a l'inter haut et milieur MODE FAILSAFE. Je vais refaire la calibration. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 9 mai 2015 Pas dans ma configuration Haut = GPS milieu=ATTI bas=MANU Le parametrage de ta radio est bon ? Pour la calibration Mets toi face au nord et pas de portable dans la poche ni d'objets métallique mais ça tu dois le savoir ???? Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAPIN DRONE 3 Posté(e) 9 mai 2015 c'est ce que j'ai fait, concernant les gains que j'ai enregistré pour toi c'est bon? Y a t il un réglage pour la rapidité d'attérissage en mode failsafe? J'ai vu ça en parcourant les forums, mais je ne me suis pas arrtété. Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LAPIN DRONE 3 Posté(e) 9 mai 2015 Bon alors je penses avoir régler mon problème. Je me suis in peu planter avec les axes + et - sur les réglages X, Y et Z, Maintenant c'est le top, stab, reviens au point de départ, en mode GPS à mi-gaz, j'attrappe le vilain par les pieds, je le traine sur plusieurs mêtres, je le lache et là il repart ou il était...... Maintenant reste a savoir si on peu le booster le retour failsafe, acr on a le temps d'user une LIPO pour qu'il rentre!!!! 1 guyls a réagi à ceci Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 9 mai 2015 Cool !!! Je le saurai pour la prochaine fois il est vrai que je n'ai pas pensé à te le demander pour le failsafe je ne pense pas qu'on puisse booster son retour ni la hauteur qui est de 20 mètres je trouve cela un peut juste 35 mètres serai mieux enfin si tu as des infos je suis preneur Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guyls 2 Posté(e) 27 juillet 2015 Bon alors je penses avoir régler mon problème. Je me suis in peu planter avec les axes + et - sur les réglages X, Y et Z, Maintenant c'est le top, stab, reviens au point de départ, en mode GPS à mi-gaz, j'attrappe le vilain par les pieds, je le traine sur plusieurs mêtres, je le lache et là il repart ou il était...... Maintenant reste a savoir si on peu le booster le retour failsafe, acr on a le temps d'user une LIPO pour qu'il rentre!!!! Bonjour, tu utilises un naza ? quelle radio utilises tu ? Je suis sur un autre poste et on recherche de l'aide pour configurer les modes de vol pour radio spektrum... Peux tu nous aider? Citer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites