Aller au contenu
warningXXL

501s black Problèmes /recensement

Messages recommandés

Bonjour a tous,

 

Je viens partager mon expérience et les divers problèmes que j'ai eu avec le drone, suis je un cas isolé ? y a t'il des réponses /solution ?

 

 

j'ai reçus mon drone en 1.1.7  ou .8  ( j'sais plus celui de base quoi  :p  ) et  je suis de suite passé en 1.2.1

 

 

 

1 er soucis : A l activation des moteurs ceux la s'emballe sans toucher a la manette des gaz et se mette a tourner tellement vite qu'il se met a décoller seul ( obligé de couper les gaz manuellement ) il me fait ça assez souvent 1 démarrage sur 5

 

2 eme soucis : L'orsque je me met en mode "normal" sur les options de la radio, impossible de démarrer les moteurs ( démarrage des moteurs faisable uniquement en mode expert )

 

3 eme soucis : En plein vol le drone et devenu incontrôlable il a commencer a dérivé  de bord de plus en plus vite sans que je puisse le contrôlé et sans pouvoir l’arrêter il a fallu  que je le passe en morde RTH pour le faire revenir ( une fois le mode RTH enlevé les moteur ce sont de nouveaux emballé et impossible de les éteindre, il a fallu que je me saisisse du drone pour déconnecter la lipo ( se qui m a valu une belle entaille sur l'index passé trop prêt des hélices :( )

 

 

Voila les problèmes que je rencontre, des idées / solutions ? est il possible de repasse en firmware officiel ( downgrade ? )

 

Petite remarque, j'ai eu un plantage sur le soft chinois lors de l'upgrade de la radiocommande ( le logiciel ne répond plus ) mais il a tout de même fait l'uprade du FirmWare en 1.2.1, une raison a ses comportements bizarre ?

 

 

D'avance merci de votre attention :)

 

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Le mien est en 1.2.1 d'origine (4.2.7 pour la radio) et je ne rencontre aucun des problèmes signalés.

J'ai lu à plusieurs reprises que les mises à jour (qui ne sont pas officielles pour l'instant) pouvaient poser problème.

 

Je comprends que la mise à jour de la radio s'est mal déroulée, peut-être faut-il tenter de la refaire.

A ma connaissance pour revenir en arrière, il faudrait déjà posséder les firmware ancienne version et là............bon courage.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

B'soir Xen et merci de t’intéresser a mon post :)

 

 

j'ai tenté de refaire l'appairage mais le problème des moteurs qui s'emballe quand je les met en route est toujours présent et je ne peut toujours pas activer le mode "Normal" les moteurs ne démarre qu'avec le mode expert :(, après depuis que le drone c'est emballé en plein vol et que j'ai failli le perdre je n'ai pas retenté de vol pour voir comment il se comporté .

 

J'ai aussi reflashé le firmware en 1.2.1 mais le soft plante tjrs sur l'upgrade de la radio bizarrement ( le logiciel ne répond pas mais la radio indique l'upgrade en succes ) je suis sur win 10 en 64 bit je testerai sur un windows 7 lundi je pense

 

Sinon comme je suis en 1.2.1 drone+radio la procédure de compas fonctionne pour moi dans ton lien ? et je n'ai jamais testé le drone en version antérieur j'ai tout de suite fais la MAJ

 

merci pour ton attention :)

 

 

edit : D'autre part j'ai aussi remarqué que l'indicateur de batterie du quad sur la radio passé en rouge comme si elle été vide et quelque seconde après repassé en 2 barres de charge assez bizarre ..

 

Voici une vidéo il faut mettre du son

 

https://www.youtube.com/watch?v=b6i4CwAnyxQ&feature=youtu.be

Modifié par warningXXL

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

En premier, je te conseille de démonter les hélices, ce sera moins dangereux.

 

On entend bien le changement de régime des moteurs sur la vidéo et c'est curieux.

 

Je pense qu'il faut que tu arrives à faire la maj de la radio correctement.

 

J'ai regardé les différents firmware et il me semble que le plus sérieux, c'est la mise à jour en 2 étapes : d'abord le drone puis la radio; mais si j'ai bien compris, le drone doit être en marche pour que la mise à jour se fasse correctement sur la radio. As-tu fais comme ça ?

 

Il faut d'autre part je crois récupérer le driver "CH341SER" pour la connexion usb de la radio (usb vers sérial).

Dernier point, il est recommandé de faire la maj depuis un pc sous W7 et en chinois rpc.

 

L'indicateur de charge du drone qui passe au rouge et revient au vert, j'ai déjà eu à l'occasion d’accélérations brutales.Je pense que c'est "normal" quand on sollicite fortement la lipo.

Modifié par xen

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Oui à mon avis c'est le bon (il y en a d'autres avec méthode et logiciels différents).

 

Tu as raison pour le sav, peut-être que le problème existait à l'origine et n'a rien à voir avec la mise à jour.

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir

 

Dis moi Warningxxl t'as réussi à trouver une soluce pour ton souci du à la mise à jour en 1.2.1 car j'ai le même problème que toi,impossible à demarrer les moteur en mode normal uniquement en mode expert et ceux la s'emballent.......................

 

Si quelqu'un à une idée........................

Modifié par the guitar hero
langage sms à proscrire

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonsoir

 

Dis moi Warningxxl t'as réussi à trouver une soluce pour ton souci du à la mise à jour en 1.2.1 car j'ai le même problème que toi,impossible à demarrer les moteur en mode normal uniquement en mode expert et ceux la s'emballent.......................

 

Si quelqu'un à une idée........................

Coucou Non pas de soluce malheureusement :(

 

 

les moteurs s'emballe toujours 1 fois sur 5 quand je les démarre,  j'ai refait plusieurs test de vol depuis et je n'ai pas eu de nouvelle incident en vol comme j'ai pu le remonter dans le post plus haut ( le drone qui vire de bord a pleine vitesse incontrôlable ).

 

J'attend une nouvelle mise a jour officiel hubsan pour voir si cela corrige le problème et croise les doigts pour que les moteurs ne s'emballe pas en vol une nouvelle fois

Modifié par warningXXL

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites

Bonjour, même soucis ici avec un drone "black" acheté à Studiosport Annecy .. Je vais le porter demain pour demander remplacement ou garantie .. J'ai failli le perdre lors du premier vol donc ..

 

Voici une petite vidéo qui décrit le problème : 

 

Donc braquage automatique à gauche de 45 à plus suite à une commande "pitch" sur ce dernier, si ce braquage n'est pas contrecarré par l'user le drone fini par se crasher en spirale .. Si l'on contrecarre ce dernier bien on ne peut finalement plus avancer dans la direction que l'on pensait et l'on fini par le perdre dans la distance .. Le problème repertorié sur les forums anglophones est " adverse left yaw " .. Je suis bien déçu car j'attendais beaucoup de ce drone ..

Modifié par Ben74

Partager ce message


Lien à poster
Partager sur d’autres sites




×
×
  • Créer...

Information importante

En utilisant ce site, vous acceptez nos Conditions d’utilisation.