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klysdrone

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  1. Super merci, j'ai pu faire mes premiers essais de vol, pas grand chose mais simplement monter, stationnaire et repose. ici le mistral est trop important pour faire des essai poussés. pour l'angle tu me conseille combien?
  2. merci The guitar hero, j'avais fais un reset et oublié de repasser en DSHOT600 il était en ONESHOT125 si tu trouve quelque chose de pas catholique .... je vais faire des test dans la journée et je reviens sur le forum. Encore un GRAND MERCI pour ton aide.
  3. Bonjour, voila ce que j'ai créé dans mode Je viens de faire des essais pas concluants. Voici une vidéo pour montrer mon problème (avec hélices c'est pareil). Mes moteurs ne tournent pas tous en même temps 3 et 4 partent bien, le 1 et 2 mettent un certain temps (presque à moitié manche) avez vous une idée merci
  4. OK, je ferais des essais demain. Dans l'onglet mode je n'ai que l'armement. Que faut il paramétrer ??
  5. je suis avec flysky I6, J'AI RÉUSSI mon bouton armement fonctionne j'avais mis aux1 au lieu de aux2 dans betaflight. par contre j'ai les moteurs qui tournent vite dés que j'arme comment descendre la vitesse de rotation a l'armement? merci pour ton aide the guitar hero j'avance doucement.
  6. je branche la batterie et j'allume la radio. dans betaflight le mouvement des manettes est visible. je pense que le problème est au niveau de la radio. CH6 est affecté à SWB (inter 3 position) CH5 affecté à SWC (inter 2 position CH3 affecté à SWD (inter 2 position) mes switches: flymode SWA Idle mode SWB Tro Hold SWD Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # statusSystem Uptime: 323 secondsCurrent Time: 2019-07-07T10:00:09.212+00:00Voltage: 159 * 0.1V (4S battery - OK)CPU Clock=96MHz, Vref=3.25V, Core temp=48degC, GYRO=ICM20602, ACC=ICM20602Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0I2C Errors: 4, config size: 2516, max available config: 16384CPU:21%, cycle time: 125, GYRO rate: 8000, RX rate: 141, System rate: 9Arming disable flags: CLI
  7. bonjour the guitar hero voila ce que j'ai # statusSystem Uptime: 21 secondsCurrent Time: 2019-07-07T09:16:34.589+00:00Voltage: 0 * 0.1V (0S battery - NOT PRESENT)CPU Clock=96MHz, Vref=3.25V, Core temp=39degC, GYRO=ICM20602, ACC=ICM20602Stack size: 2048, Stack address: 0x2001fff0I2C Errors: 4, config size: 2516, max available config: 16384CPU:21%, cycle time: 127, GYRO rate: 7874, RX rate: 33, System rate: 9Arming disable flags: RXLOSS CLI MSP
  8. Je viens de changer mon contrôleur de vol. je pense avoir fait tous les réglages. mon récepteur est bien reconnu Ma radio envoie bien les ordres. mon soucis, est que je n'arrive pas à armer les moteurs. Avez vous une idée ???
  9. Merci à the guitar hero, J'ai essayé de changer de mode pour le récepteur, en PPM. Modification sur radio et dans betaflight. Rien n'y fait toujours pas de communication avec ma F4. J'ai contacté le SAV et j'ai demandé l'échange en expliquant mon problème. a suivre...
  10. sauf erreur j'ai suivi la vidéo et fait comme lui.
  11. OK, donc le problème pourrait venir de ma F4 ?
  12. Est ce que l'on peut m'expliquer ( moi qui suis novice) pourquoi quand je bind mon récepteur FLi14, sur ma radio j'ai un retour télémétrie sur l'état de la batterie RX. J'ai recontrolé le pont Ibus, mon câblage data entre RX et la F4, je ne sais pas où chercher.
  13. je pense avoir tout bien fait comme sur la vidéo. mais en regardanr clleci https://www.youtube.com/watch?v=aAkL5NCrTNU j’ai pu voir ce message dans CLI mais je ne sait pas pourquoi car j'ai fais des test avec deux récepteur différents et j'ai le mème message:
  14. ok je regarde demain et je vous tiens au courant. @+
  15. Réponse . . . J'ai rien fait
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