Luro
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Récepteur Xsr - On Branche Ça Comment ?
sujet a répondu à un pog2408 de Luro dans autres cartes de vols
Tu n'avais pas de connecteurs fournis avec la f390 ? Normalement oui mais pas le bon qui relie les deux. Alors soit tu bidouilles en dépinant ce que tu as pour avoir 4 fils avec un connecteur 4 pins d'un côté et 5 de l'autre, soit encore avec ce que tu as, tu soudes les fils du XSR avec les fils d'un connecteur 4 pins de ta Flycolor. Ou pour finir tu passes commande je ne sais où mais ça doit se trouver. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk -
Sinon j'ai retrouvé un drone avec le diversity de mon masque, en fonction de l'antenne qui capte la vidéo tu arrives à te diriger mais lipo branchée encore une fois. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Le buzzer est quand même très pratique et évite dans la plupart des cas de chercher ton drone pendant des heures ! Vivement conseillé en fpv. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Je vole avec ces PID sur Bétaflight et c'est le mieux que j'ai pu obtenir en terme de comportement en stabilisé. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Ils en parlent ici https://www.mondrone.net/forums/topic/changement-de-controleur-de-vole-sur-eachine-250/ Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble que ce n'est pas la même connectique pour la SPracingF3 que pour la cc3d au niveau des moteurs. C'est le grand connecteur avec tous les fils noirs qui relient la FC à la PDB, il faut en inverser certains. Tu n'as rien trouvé sur le net à ce sujet ? Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Surtout les PID tels qu'ils sont quand tu revois le drone. Et aussi si les esc sont en pwm ou en oneshot d'origine. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Oui c'est normal pour les leds. Pour lues connecteurs, je sais que sur UART2 tu peux brancher un buzzer et le vbat. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Bonjour, j'aurai une petite requête sur la carte SP racing f3 6dof personnalisée du racer 250. Voilà j'ai pu lire au début de cette discussion que dicmanic avait fait des photos de sa première configue et ce qui m'intéresse en fait ce sont les PID par défaut de cette carte de vol. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Pardon doulbix, j'ai écorché ton nom et encore merci . Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Encore quelques petits affinements mais c'est bon en bipales par contre du coup si quelqu'un vole en tripales alors je veux bien qu'on m'explique ????. Merci pour ton aide doublix. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Si je dois sur le retour, en fait j'ai remonté des hélices bipales et repris vite fait les PID, c'est beaucoup mieux en stabilisé. Après j'ai volé en accro toute l'aprèm et aucun problème. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Autant pour moi. Je ferai attention. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Attends lol je vais les tester mais je viens de passer aussi en 4khz de fréquence de rafraîchissement Gyro pour voir. Mon cpu load est à 16% ça devrait passer et être mieux. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Oui j'ai vu ça et bien d'autre.... Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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2016 c'est tout ce que je me rappelle Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Carrément mais je me dis que peut être qqun ici qui à la même machine que moi pourrait me donner sa config stock. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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En fait j'ai commencé avec Cleanflight que j'ai mis à jour et mes souci ont commencés, passé ensuite sous BF et pareil sauf qu'en bon débutant je n'ai pas fait de sauvegarde de la config stock . Voilà les PID avec lesquels je vole vraiment comme une casserole
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J'ai deux oneshot, 45 et 125. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Il ondule pas mal sur les baisse de throt et n'est pas vraiment stable. Par contre, en oneshot les esc font une bad music au branchement et je ne peut pas armer les moteurs. Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Et voilà mon ER250 [emoji4] Envoyé de mon HTC One en utilisant Tapatalk
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Bonjour, Comme le dit le titre, j'ai flashé la SP Racing F3 6DOF(version personnalisée) de mon ER250 sous bétaflight 3.1.1 et j'ai de gros problèmes de comportements avec les PID par dèfaut. Je suis peut être passé à côté de qqchose et en quels protocol moteur êtes vous PWM ou oneshot ? Si quelqu'un pouvait me faire une capture d'écran de sa config pour que je puisse avancer et peut être chercher plutôt du côté mécanique ? Merci d'avance.
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Bonjour, je m'appelle Ludo et je vole près de Bordeaux avec plusieurs modèles Avions/Hélicos et dernièrement mon premier Drone un Eachine Racer 250. Je me trouve face à quelques petits soucis de comportement après le flashage sous Bétaflight et j'espère trouver un peu d'aide parmi vous et peut être aussi vous en apporter. Merci à vous de m'accueillir et bons vols.
