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shyriu42

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Tout ce qui a été posté par shyriu42

  1. peux tu passer en mode 1 ? et si oui comment fais tu ? et arrives tu à régler la sensibilité ? d'avance merci.
  2. shyriu42

    Rouge Devant ?

    oui peut être après c'était juste une remarque et entre la science et le ressenti l'important c'est de voir un truc c'est déjà pas mal. Moi ayant des petits soucis sur l'oeil droit j'ai du mal à apprécier la profondeur parfois c'est pour ça vu mon age avancé que je me limite à : pas très loin et avec un bon contraste.
  3. shyriu42

    Rouge Devant ?

    salut echocharlie pas si évident que tu le dis il est démontré que apparemment le vert est mieux perçu par l'oeil humain. Après tout dépend de l'intensité (puissance de l'onde lumineuse ) https://www.sisl.ch/technique/yellow_color.htm moi j'avoue pour avoir posé la question sur ce forum que la majorité m'ont répondu vert devant et rouge derrière. en ce qui me concerne sur ma fabrication maison c'est ce que j'ai fait. Etant plus que débutant j'avoue avoir mis ces led plus par esthétisme que pour m'en servir de repère quand on débute on vole rarement la nuit et plutôt dans une ambiance bien éclairé et puis le mien est imprimé en deux couleurs bras avant blanc et arrières orange.
  4. Je vais étudier attentivement tes remarques et vraiment merci beaucoup de ta réponse avec des exemples et du concret je vais tout reprendre. Merci
  5. Bonjour, Je crois que je viens d'atteindre une limite sur mon quadcoptère et je voudrais vos conseils. J'ai imprimé la structure qui fait un peu plus que 450mm d' entre axes moteurs à savoir 510mm. Avant camera et gimbal poids de 1.2kg. Et après avec caméra et gimbal : j'ai magouillé des rallonge imprimés pour les pieds et du coup la je suis à 1.6kg et la ça décolle mais c'est chaud en contrôle. je me demande si c'est l'équilibrage devant derrière qui me donne cette sensation au pilotage ou le poids tout simplement. Combien peu supporter ce type de moteurs (A2212 1000kv et hélices de 1045). D'avance merci pour tous vos conseils.
  6. Il marche bien ce n'est pas un problème de notice fr c'est juste que celui que j'ai venant de chine ne permet aucun réglages et c'est quand même dommage. Et de plus je dois avoir le seul hubsan x4 avec du FULL HD huhuhuhh
  7. bonjour c'est dommage qu'il n'y est pas eu de suite à ce topic. Car ayant acheté un hubsan h107c+ x4 cam plus je suis dans le cas de rodolphe et donc 1/on allume le drone et 2 / la radiocommande et la ça marche mais la radio semble amputé de tout ce qui est réglages. * pas de changement Mode 1 Mode 2 * pas de réglages sensibilité * pas de possibilité d'avoir le Mode SE alors oui c'est du chinois mais la notice livrée avec explique pourtant bien comment faire tous ces réglages mais cela ne marche pas. De plus un truc super étonnant la caméra qui est censé être du 720p chez moi donne du 1080p ( vidéos et photos 1920x1080 ). Je viens de demander des comptes au vendeur mais il semble faire la sourde oreille. Je compte bien avoir une explication. Si quelqu'un est arrivé a avoir le mode SE avec ce type de drone je suis preneur. merci.
  8. En fait pour chaque moteur l'ESC doit ce calibrer par rapport à celui-ci. Ayant testé un autre moteur sans recalibrer l'ESC en question je suis parti sur le fait que le moteur n'était pas en cause. Sans une re calibration ce test n'était pas valable je pense. A suivre d'ici quelques semaines de toutes manières.
  9. Bonjour pour clore ce topic après quelques jours de tests apparemment tout est ok. J'avais testé avec un autre moteur sans avoir recalibrer les ESC ce qui je pense n'était pas bon car le moteur M1 défectueux devait dé calibrer l'ESC d'ou la nécessité de refaire un calibrage.
  10. Salut ce qui serais pas mal c est d avoir un dessin un plan une esquisse de ce que tu veux faire peut être qu en voyant ton projet on pourrais plus cibler les conseils.
  11. bonjour , bon cela explique que je ne puisse pas passer en mode 1 apparemment acheté en chine bon pour moi cela ne me gêne pas mais mon frangin voulait essayé et lui à débuté le modélisme à l'époque des dinosaure avec le mode 1. sinon j'ai fait une vidéo et j'ai des 1920x1080 pas top mais c'est du full hd et pour tant c'est 720p annoncé pour les photos c'est pareil 1920x1080 180 dpi 24 bits appareil photo :Maginon modèle :CBB3 voila donc apparemment y à boire et à manger avec les modèles chinois. Sinon j'avoue qu'il marche bien il est nerveux il a les 3 modes il fait des flips tout seul plutôt bien et est très stable. La méthode pour calibrer le gyro marche. Le seul truc qui m'intriguais c'était avec toutes les vidéos regardés hier soir avec mon frangin ni lui ni moi n'avons réussi à a le passer en mode 1 et le pire la notice dedans explique comment faire c'est bizarre quand même la radio à un rappel sur les 2 joysticks donc je vois pas l'intérêt d'enlever le mode 1 c'est du soft après. Site quelqu'un à plus d'infos je suis preneur.
  12. Vol ce soir finalement et tout était ok. Ca sent bon tout ça mais je ne crie pas victoire trop vite ... à suivre
  13. bonjour le miens est imprimé en 3d par mes soins mais il est sur la base des DJI F450 quoique un peu plus grand l'entraxe des moteurs est de 51 cm. J'avais d'abord imprimé une structure avec un remplissage faible (le infill) mais une partie a cassé et je l'ai reimprimé en infill 100% ça reste flexible mais pas trop car avant j'avais des pertes d'altitudes que je n'ai plus maintenant je pense que la structure étant plus rigide ça gère mieux. Je comprend pas pourquoi tu le veux en une seule pièce ? en cas de casse c'est le drame non ? Je ne peu pas t'aider je voulais juste apporter un témoignage si ça intéresse. Bonne chance à toi.
  14. salut a tous . Bon j'ai modifié la fixation du gyro et c'était pareil donc ce n'était pas la cause du problème. J'ai inversé les fiches M1 et M4 et c'est toujours M1 qui ne démarre pas donc l'arduino n'est a priori pas en cause puisque 'il envoi bien les info sur M4 avec la fiche de M1. Bon je décide de changer le moteur et de refaire la séquence de calibration pour le moment ça fonctionne. A suivre mais aujourd'hui il pleut légèrement je ne pourrais pas tester.
  15. salut je viens de recevoir un hubsan x4 cam plus et je ne peu pas changer de mode comme tu le fais sur la vidéo. Le mien reste en mode 2 j'ai tout essayé pour moi ça me va très bien mais mon frère à l'habitude du mode 1 et n'as pas pu le tester. Est il possible que les nouveaux modèles ne soient pas mode 1 et mode 2 et seulement mode 2 ? la manip est tellement simple mais on a tout essayé pas moyen de basculer en mode 1. Si tu as des infos ou si quelqu'un en sais mieux a ce sujet je suis preneur car ce modèle intéresse mon frère mais seulement si il peu le passer en mode 1.
  16. en relisant ce que je viens de dire a propos du gyro je crois que je viens de me rendre compte du problème. La plaque ou est le gyro, est fixé sur la plaque du dessus du kit f450 mais j'y ai mis des petit tubes plastiques pour éviter les vibrations sur le gyro et j'ai fixé l'arduino sur une plaque au dessus avec les mêmes 4 vis et depuis le début j'attrape cette plaque pour déplacer le drone. Après l'essai de ce matin qui fonctionne je viens de bouger un peu tous ça pour voir le résultat et paf le moteur ne démarre plus. Je suppose que les valeurs enregistrées dans l'eeprom de l'arduino au moment de la calibration sont donc erronés et provoque cette même erreur depuis le début. Je ne vois que ça après avoir tout envisagé qu'en penses tu ? Je démonte tout enlève les tubes plastiques je met des entretoisent et je ferais un cache qui viendra ce fixer sur le cadre du f450 et non sur les fixations de l'arduino/gyro comme ça l'ensemble ne devrais plus bouger. C'est bien cette conception je pense la cause du problème, bon je me flagellerais après si une fois les modifications effectuées tout fonctionne correctement.
  17. Je sais que le problème va réapparaître car depuis le début ca me fait ça. Au début je pensais que parfois l étincelle au branchement pouvait décalibrer les esc on m a dit que c etait pas possible.Alors je re calibrais les esc et ça repartait pour quelques vols rt dun coup cette helices moteur m1 déconnait.
  18. Le gyro est encastré dans une pièce 3d imprimé et dessiné et collé le tout est tenu par les 4 vis qui tiennent tout le dessus du quad .. donc a priori il doit pas bougé. Bon après la recalibration d hier et la nuit passée je rebranche le quad ce matin et la impeccable les 4 hélices partent ensemble donc tout est ok. déconcertant.
  19. tout marche bien en faite mais pas dans la durée y a un truc qui ce déprogramme y a forcément une perte d'info quelque part comme je disais dans l'autre sujet si je monte les impulsions sur le moteur M1 il tourne mais il me semble que ce n'est pas équilibré comme quand tout marche bien après la calibration. Donc ce n'est pas propre et je n'y ai pas confiance. Il faut que je trouve d'ou ça viens. je vais essayé de dessouder et de changer les 2 esc avant. mais je n'y crois pas trop a vrai dire et comme tu dis 2 esc au même endroit qui déconne c'est pas de la malchance je pense. Peut être l'arduino mais je n'y connais pas assez pour comprendre le pourquoi j'interroge le créateur du projet mais ces réponses n'arrivent pas il répond par une question mais ne suis pas la réponse. c'est frustrant il faudrais en gros que je re-calibre a chaque vols pour que ça marche 100%. Soi disant un ESC ne perd pas la calibration c'est écris dans une mémoire. Alors pourquoi quelques minutes après la calibration ou quelques heures le moteur M1 dans les mêmes conditions pose problème on dirais qu'il ce décale, ça permet de voler donc les esc sont bien synchros mais à bas régime ou en cas d'inclinaison trop prononcé ( surement ça qui me l'a fait retourné avec le vent avant hier) ça peu couper le moteur on le vois bien sur la vidéo ci-dessus.
  20. c'est du chinois jaune sans réference. http://shyriu42.free.fr/esc.jpg
  21. c'est ça : ************************************ la notice : et vidéo du problème avec recalibration et de nouveau ok: https://youtu.be/XjEpMuZq-nM pige rien pfff. Merci a toi DaemonPulsar de continuer à m'aider merci.
  22. salut a tous .. Bon je décide d'enlever le train pour alléger et je vérifie que tout est ok. Je refait une calibration des ESC, je test les 4 hélices démarrent ensemble. Je me dit c'est ok . Je met à charger une batterie et un moment après . Je fait un nouveau vol et de nouveau mon moteur M1 celui avant droite ne démarre pas avec les autres je met les gazs il démarre mais il donne des accoups en essayant de compenser et le drone tangue un peu entre avant droit et arriere gauche je tente un vol tous ce passe bien jusqu'au moment ou je décide de me poser. et la vidéo : http://shyriu42.free.fr/decrochage.mp4 et le problème c'est reproduit cette après midi sans une pique de vent donc ce n'est ni le vent ni les PID les responsables mais l'ESC je pense le problème c'est que j'ai déjà changé cet ESC a cause de ça déjà. Pourquoi cet ESC part en cacahuète ? pas de bol 2 ESC pas cool ou un truc qui va pas ? il n'y a que les fils blancs et les masses de branchés peut être faut il laisser un fils rouge de connecté ? Aidez moi je pige pas quand je calibre les ESC juste derrière les 4 moteurs partent ensemble et tout est ok par contre quelques temps après hop le moteur M1 ne démarre pas et la le vol à bas régime ce passe mal.
  23. merci pour ta réponse mais je ne pense pas que cela vienne de l'arduino car je suis parti sur le project de brokking et il a testé son appareil avec plus de vent que je n'avais : https://www.youtube.com/watch?v=cNYrtZa0HX4 voici les réglages peut être puis corriger mais je ne sais pas quoi toucher : //PID gain and limit settings /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// float pid_p_gain_roll = 1.3; //Gain setting for the roll P-controller float pid_i_gain_roll = 0.04; //Gain setting for the roll I-controller float pid_d_gain_roll = 18.0; //Gain setting for the roll D-controller int pid_max_roll = 400; //Maximum output of the PID-controller (+/-) float pid_p_gain_pitch = pid_p_gain_roll; //Gain setting for the pitch P-controller. float pid_i_gain_pitch = pid_i_gain_roll; //Gain setting for the pitch I-controller. float pid_d_gain_pitch = pid_d_gain_roll; //Gain setting for the pitch D-controller. int pid_max_pitch = pid_max_roll; //Maximum output of the PID-controller (+/-) float pid_p_gain_yaw = 4.0; //Gain setting for the pitch P-controller. //4.0 float pid_i_gain_yaw = 0.02; //Gain setting for the pitch I-controller. //0.02 float pid_d_gain_yaw = 0.0; //Gain setting for the pitch D-controller. int pid_max_yaw = 400; //Maximum output of the PID-controller (+/-) boolean auto_level = true; //Auto level on (true) or off (false)
  24. bonjour, voici quelques temps que je test mon drone dans ma pelouse ( frame f450 moteurs A2212 1000kv hélices 1045 et carta Arduino Uno comme contrôleur de vol avec programme Brokking ) pour ce test je met une lipo 2200mah 30C poids complet 1.3 kg un ami me propose de tester chez lui un endroit plus vaste mais avec un peu de vent du nord je fait décoller le drone qui lutte un peu et moi aussi n'étant pas un pilote expérimenté je me méfie et ne dépasse pas 1m 1m50 et d'un coups le drone commence à tanguer et ce retourne. Bon rien de cassé je le redresse et recommence 30s une minute ça va et je monte un peu plus 3m 4m et je redescend et la à 1m pareil tangage et retournement. En revenant chez moi je test de nouveau mon drone pas de vent et la tout ce passe impeccable. Que dois je conclure ? réglages ? batterie un peu limite avec du vent ? pas assez nerveux pour compenser ? C'est ce même drone ou une hélice est un peu capricieuse au démarrage.
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