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19 résultats trouvés

  1. Bonjour, Suite à un crash, je peux me connecter en wifi au bebop mais celui-ci ne reçoit pas mes commandes et me dit déconnexion. J'ai démonté mon trône màis ne trouve aucun problème. Quelqu'un a peut-être eu ce problème. Merci pour votre aide.
  2. Bonjour à tous, Ce message pour prévenir de la mauvaise qualité de certaines batteries.. et évidemment de ses conséquences. Hier je suis allé faire voler mon Yuneec Q5004K avec sa nouvelle batterie, une qui fait 7500mAh. J'en avais déjà acquis une et effectivement j'avais savouré le temps de vol bien plus long que mes anciennes batteries 5200 qui arrivaient à 10mn à peine (après un peu plus de 25 vols). J'installe la batterie et première alerte je n'arrive pas à binder la camera. Tiens bizarre. Je débranche rebranche.. ok ça revient. Décollage et .. raaa.. zut le retour video est à nouveau perdu. Retour au point de décollage m 'apprêtant à retourner chez moi. Finalement je refais un test avec mon autre batterie 7500. Nickel tout se passe bien et je fais 20 à 25 mn de vol environ. Intrigué, parce que je ne vois vraiment pas le rapport entre un retour video et une batterie, je rebranche la batterie neuve (Précisons que je vérifie systématiquement la tension et l'équilibrage des cellules) et refais un test. J'ai le retour video .. bon très bien... je décolle et monte à 40m.. plop perte du retour video.. Comme je n'aime pas ça je vérifie comme d'hab le voltage (largement bon) et je reviens sur mon point de départ.. oui mais trop tard.. arrivé à 14m de hauteur le drone s'arrête et tombe comme une pierre. P…… de m..... ! Résultat des courses un fuselage bien fêlé sur plusieurs endroits, la coque de la caméra félée aussi, dampers perdus dans le champ de blé, hélices cassées bien sûr … Garantie obsolète depuis plus d'un mois évidemment. Et là ou j'ai acheté la batterie, le maximum que je puisse obtenir sera éventuellement un échange de celle çi à condition que je prouve que c'est elle qui est bien la fautive. Au delà de la casse, je m'interroge surtout sur le comment du pourquoi. Après la chute le premier réflexe a été de vérifier la batterie : encore avec 11,8 volts (au repos) dans les pattes et des cellules parfaitement équilibrées. Ah ? Back home, je suis donc allé chercher les logs de télémétrie (merci au passage au forum où j'ai pu trouver l'info pour les récupérer car si j'avais écouté la boite où je l'ai acheté il fallait que j'envoie mon drone en Allemagne pour les récupérer). Après analyse de ceux ci et en comparant avec le vol ou tout s'est bien passé, je m'aperçois d'une chose sur le vol fatidique : sur certaines lignes il y a de brusques chutes de tension pendant un temps très très court (de l'ordre de la milliseconde) et cela revient à une tension normale. A un moment donné ces chutes de tension s'accumulent sur environ 5 lignes (cela doit représenter environ une seconde) et on voit qu'en corrélation (ligne suivante) la hauteur passe brusquement de 14,34m à 0m (les moteurs se sont alors coupés).… un poil un peu trop rapide comme descente à mon goût. Voilà.. une batterie peut donc être bonne sur les vérifications que l'on fait.. mais ce sera toujours au repos. Et une fois en action (et je n'ai pourtant vraiment pas tiré dessus) c'est tout autre chose. Je me demande comment il serait possible de vérifier sans envoyer son drone faire le cobaye en l'air (sinon cela peut faire cher le test) ce genre de défaut. Pas sûr qu'au sol sans les hélices et en poussant le throttle à donf cela puisse être détectable. (il faudra que je fasse le test avec la batterie défectueuse) Coup de bol dans mon malheur, c'est que je n'étais pas au dessus de l'eau comme cela m'arrive souvent. Et si quelqu'un a déjà testé sur ce genre de désagrément les différentes colles, peut il m'en conseiller une qui marche sur ce genre de plastique (pas sûr que les cyanolites soient efficaces) Niko
  3. Bonjour à tous, Eh bien, après m'être bien vautré dans les myrtilles, (... décollage en ayant oublié de déployer l'antenne) = 3 tonneaux, CGO3 récupérée à 1 mètre du point d'impact, deux protections d'hélices explosées (merci les protections, elles ont fait office d'amortisseurs). Après vérification méticuleuse des points de soudures, des connections, de la visserie et de la caméra. Voici le test vol après vérification de l'oiseau. Je l'ai un peu secoué par un temps plutôt défavorable : vent soutenu et rafales. Température avoisinant le 0°. Stationnaire - vol lent (tortue) rapide (lièvre) montée/descente - cercles courts et "huits". plusieurs touch and go - La lipo a tenu 25 minutes (10ème vol) j'ai attendu le premier clignotement d'un led en rouge avant de me poser. Sans mes moufles, sans polystyrène. autant dire que j'étais presque " à poil " Pas perdu une plume, il répond comme s'il n'avait jamais prit de gamelle et la caméra est au top. CHROMATOU devrait surveiller sa femme... Il a trop de pot ! ps : désolé pour la qualité du film, je ne suis pas Claude LELOUCH https://vimeo.com/207837151
  4. Bonjour, voici la vidéo en rapport avec le sujet que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps qui parlait du de mon Walkera QR X350 Pro A priori, c'est ma faute. Je n'aurais pas assez bien branché la batterie et les vibrations ont fait sauter le câble. https://www.youtube.com/watch?v=J8SyU9Yfuxc
  5. Salut, je vous partage une petite video de mes "exploit" et tant que débutant, hehe. Bon visionage!
  6. dronegirl

    crash de drones

    kikou une petite compilation de crash de drones absoluement dingue !
  7. kikou faire voler son drone sur des longues distances c'est beau mais parfois ca peut mal se passer la preuve avec ce dji inspire 1 en vol longue distance en pleine montagne, apres plus de 5 kms de distance la batterie s'est dechargee d'un coup, le drone etant trop loin pour un rth le pilote a desactive le failsafe (retour d'urgence) pour tente de se poser dans une zone pour le recuperer mais... https://youtu.be/Z8tIIayKzrE
  8. kikou lors d'une recherche de personne noyee michel acroche son dji inspire dans une branche et il termine dans la riviere (pas michel mais son drone) de nombreux moyens sont mis en oeuvre pour tenter de retrouver le drone au fonds de l'eau, plusieurs plongeurs essaient sans y parvenir puis au bout de 7 jours l'ecole de plonge triton va faire un miracle je vous laisse voir la video
  9. xavdrone

    Crash Bebop drone

    Hello Un drone attaque un Bepop Drone en plein vol jusqu'à ce qu'il se crash, ça s'est passé à la FPVRACE28 regardez bien la vidéo et vous allez voir que le Bebop c'est du solide....
  10. kikou quand on regarde la video on a l'impression que c'est tres simple de faire des looping avec un quadricoptere et pourtant c'est loin de l'etre. voici une demonstration avec ce blade 350 qx qui s'envole a toute vitesse et fait de nombreux loopings puis les enchaines et d'un coup le pilote tente un triple looping et c'est le drame, le drone se crash sur le bitume.... oops ps : le pilote a une radio commande DX18
  11. Bonjour à tous, Un peu Cata... Crash de ma machine ... Chassis Sky Hero en X 1000mm 8 moteurs. Contrôleur A2 de Dji, Nacelle Z15 pour Gh4, radiocommandes Spektrum (2X) etc... Machine montée par un pro en Belgique. Nous faisions des vidéos mon fils et moi d'un ancien manoir (c'est lui qui pilote et moi qui cadre). 9 satellites étaient présent au décollage et la check list de décollage avait bien été faite. Nous sommes très prudents. Afin d'avoir des images bien fluides, j'ai demandé a mon fils de faire un passage en Cruise contrôle pour avoir des images bien fluides. La machine déviait malgré la correction au manche. Impossible, ça recommençait à chaque fois.du coup, il a coupé l'interrupteur. Ensuite, la machine a commencé à tourner sur elle-même sans plus avoir aucun controle... A quelques mètre du sol, cette foutue machine incontrôlable venait vers nous. Pour un question de sécurité et de panique, il a coupé les moteurs et.. crash. Pas trop de dégâts, la nacelle est sortie de ses silent-blocs et a arraché ses propres câbles, je ne sais pas si elle fonctionne toujours, on verra plus tard. J'ai tenté un nouveau décollage après cette frayeur et évidemment problème. La led de contrôle clignote 2X bleu en permanence si l'interrupteur est en position gps atti. Si je bascule en atti seul, plus de clignotement du tout mais rien d'autre. Les moteur démarrent mais je n'ose pas lancer la machine de peur de la perdre. Je l'ai raccordée au soft de programmation et apparemment rien de spécial. Sur l'écran de retour vidéo avec télémétrie, les satellites sont bien indiqués. Avez-vous une idée de la cause du crash ET du clignotement 2X bleu ??l? Merci pour votre aide :-) Didier.
  12. Bonjour à vous tous. Pasqual 25 J'habite bruxelles dimanche j'ai fait mon premier vol très bonne stabilité Ap 1/4 heur. Routour au point de départ. A un mètre du sol un coup de vent et crach Il ce retourne 2 Élise casser et la caméra avec le fil d.allimentation couper rien de grave Ou esque je peut trouver un nouveaux câble. Ou qu'ellequn a les racord exacte ( 2 sont le + et - ) les 2 autres ?? Comme les filles sont tous la même couleur. Merci Pasqual 25
  13. xavdrone

    crash 350 qx

    Hello Comme tout le monde ne me suis pas sur Facebook et Twitter, je vous met quelques photos de l'après midi...
  14. Bonjour à tous, je suis nouveau, et également novice avec mon 350 qx (seulement 3h de vol) ! Très content de cette bêbette, j'ai d'abord débuté avec le mode SMART, aucun soucis! Je suis ensuite passé en mode AP (V2, LED violette). Là encore, aucun problème de pilotage, l'appareil est stableet les commandes réagissent normalement. Seulement tout se corse depuis que j'essaie de voler avec une nacelle Walkera G-3D que l'on m'a offert à Noël... J'ai branché la nacelle en chopant une alimentation sur l'alim principale du drone et fixé la nacelle en dessous, à l'emplacement prévu pour la fixation de la gopro. Je vole pour l'instant avec une gopro 2 dessus. Premier essai il y a 15 jours : Je commence à voler sans nacelle ni cam, une batterie pas de problèmes. J'installe la nacelle, le décollage parfait, l'appareil est stable et soudain il passe de 20m d'altitude à 0m et piquant du nez sans rien que je fasse... heureusement il est tombé sur un sol mou, pas de domage ! Par contre, deuxième tentative ce soir avec la nacelle (j'ai voler 1h sans nacelle depuis, sans rencontrer un problème) et même réaction, un crash en piquant du nez. Je ne comprends pas ce qu'il se passe d'autant plus que cette fois j'avais pris la précaution d'isoler le boitier de commande de la nacelle et la caméra gopro2 avec du scotch aluminium. Suite à ce crach, un bras du drone de fissuré, une nacelle et une gopro pleine de terre... Quelqu'un a déjà rencontré ce genre de pb ? Ai-je fais quelque chose de mal ? Rassurez-moi cette nacelle n'a pas d'incompatibilité avec ce drone ? Merci de vos retour d'expériences/conseils !
  15. le yoga s'est dangereu, la preuve cette femme se prendre un drone dans la tete en pleine seance de yoga !
  16. Bonsoir à tous, mon sujet n'est pas nouveau mais je n'arrive pas à appliquer la méthode mise en vidéo par XAVdrone (merci à lui, c'est très simple mais avec une autre téléco que la mienne, hélas) Suite à crash, chute libre de 30 m par arrêt inexpliqué des 4 moteurs en mode 2 (bleu) sur version 2 (en fait un version 1 upgradé en firmware 2.0 avec modifications de la position du gps et de je ne sais plus quoi d'autre), le QX est tombé sur le bras 3 (normal du fait du déséquilibre des masses). Bras tordu, plaquette controleur pliée, fil de led arraché. En voulant la déplier, plaquette cassée. Donc, nouveau controleur et nécessité de réaffectation des moteurs. J'étais confiant cet aprem, stabilsation en mode vert, démarrage des moteurs mais impossible de décoller, moteurs à fond tournants tous les 4 mais avec un bruit inhabituel. Ensuite, après arrêt, redémarrage et 3 moteurs en rotation et 1 (celui du bras 3) en pas à pas, puis arrêt et bips de crash (voir vidéo jointe - pas facile de démarrer avec une seule main, l'autre tenant la caméra !) Manifestement un pb d'affectation moteurs que je pensais avoir fait correctement. On voit sur la vidéo que le moteur 3 tourne à l'envers en pas à pas (pour les autres, c'est moins facile à voir mais vous avez peut-être de meilleurs yeux que moi) Mes questions sont les suivantes: 1- sur la téléco DX5e, pour le bindage, est ce bien le levier de retour home qui doit être tiré lorsqu'on allume la téléco après le QX ? Si oui, tous les voyants de charge de la téléco s'alluments, du vert au rouge). Le manche des gaz doit-il impérativement mis au max et doit on garger le levier de retour home constamment tiré ? 2- la vidéo de XAVdrone montre qu'à ce stade la diode frontale est éteinte. Est-ce impératif car la mienne clignote entre le jaune (?) et le bleu ? 3- au bout de combien de temps entend-t-on les bips d'affectation ? 4- si on tourne les hélices dans le bon sens, de la 1 à la 4, doit-on entendre 1 bip pour la 1, 2 bips pour la 2 ... Je suis quasi persuadé que mes ennuis viennent de là. Je "vole", enfin j'essaye, sur la plaine de jeux de Bagatelle en bordure du Bois de Boulogne à Paris. Et si un afficionado pouvait me montrer en réel comment faire l'affectation moteur, ce serait vraiment super. Au plaisir de vous lire. Michel IMG_0982.MOV
  17. dronegirl

    DJi Phantom dans l'eau

    kikou mardi 13 aout 2013, a dresden (allemagne) alors qu'il pilotait son dji phantom au bord de la riviere, puis au dessus et d'un coup c'est le drame avec un beau plouf heureusement le dji phantom etait equipe d'une camera gopro et a tout filme : le plouf les poissons le gars qui plonge tout habille pour chopper son drone au fonds de l'eau c'est solide un drone non ? si tu aimes n'hesites pas a partager sur ton facebook
  18. Hello Quand on pilote un drone, un jour où l'autre il se crash, mais quand il y a une caméra installée dessus les vidéos sont encore plus... impressionnantes ! Voici la compilation 2013 des plus beaux crash de DJi Phantom http://youtu.be/iWV1HtyC28I
  19. Hello Ils n'avaient pas de Gopro alors ils ont mis un téléphone Galaxy S4 à la place de la caméra sous un Blade 350 QX. L'idée : mettre le drone à haute altitude et le laisser pendant 2 mn puis le faire redescendre à l'aide de la fonction RTH (Return To Home), malhreusement quand on tente ça en fin de batterie c'est risqué... Le Quadricoptère va donc se crasher violament, je vous laisse écouter le bruit du drone qui s'écrase à 3mn40... A votre avis, le Galaxy S4 est mort ou non ? http://youtu.be/sAlVrJQ2AjU
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